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因地制宜

一日两度潮,可听其自来自去;

千山万重石,莫笑他无觉无知。----普陀山海岸牌坊。

(上)图1:一台以上机组,设备布置要么对称,要么平行,切不可几台机组左右不一。这是老厂H领导教的,深以为然。不过,这机组应该说改造得很不错了。

图2:设备完善后,应该好好整理一下。铅丝绑着油管,总是不美,亦不可靠。

图3:发电机绝缘过热监测装置,投运正常。一个时代的产物。

图4:发电机射频监测仪,投运正常。一个时代的产物。

很不错了,比同期投产的M2厂二期要管得好得多。

图5:综合钢管架的剪刀撑,中间防腐因为位置关系做不到,又不能焊接,故用粘性材料填入,然后贴上不干胶,再油漆,效果较好。不会出现因为防腐不到位,而出现铁锈水流下的情况。

图6:电缆桥架封堵一般。防腐工作较好(应该也是油漆时间不久)。化工厂管架交汇、转弯处都有独立标示牌,发电厂在综合管架、电缆桥架的现场标识上差一些,这关系到应急处置。

图7:汽机房大门不用滚轮,用活页。尤其是:门口用钢板,这样就不会留下坑坑洼洼了。

图8:基建时,用这样的板房,未免太差了一些。Z总说是投资的关系。其实,房子不值钱。

图9:电机,驱动端加一个门型盖板,冷却气流不散逸,有利于这一端的轴承温度降低。(照片拍得不好,应从泵侧拍,才比较清楚。)这是员工的工法。赞!

图10:高压电机本体,本来是闭式的人孔门,改成百叶窗,有利于电机散热。(不过,原冷却风道破坏了)。开动脑筋,因地制宜,多次尝试的结果。

图11:重复:电气设备的接地,一定要做得正规。现在,大部分都是糊弄。

图12:原来是中储式制粉系统,后来改为直吹式制粉系统。浇上楼板后,倒是多了一个大大的空间,不过没什么用。我是最不喜欢现场住人或堆放物资器材的。

图13:很老式的水力出渣。机组,20万机组都是这样的。这机组不会再改它了。

图14:煤仓间(Z总习惯称“调煤层”),矮了一些,有点压抑感。改造的系统,往往就是这样。卫生,马马虎虎吧。皮带跑偏厉害,损坏得厉害,管得不好,管的人不够用心。

图15:皮带线警灯不明显,应增设,或者改出,到侧面。安全设施,马虎不得。小心无大错。

图16:这种楼梯踏板倒也蛮好的。简单实用。

图17:MGGH,不熟悉。只看过文献资料。不知道效果如何?应注意研究。

后来Z总说蛮好的。

图18:氧化风机,多数厂不是拿掉罩盖,就是消音器吵得要死。应该是:是什么问题,解决什么问题。这一点,我和Z总高度一致。只有这样,生产管理水平才会提高。

图19:浆液循环泵,四层,原设计如此。除雾器不堵。关于脱硫催化剂有多大效果?这个不太好验证。而且,催化剂种类也太多。有些工况,助力作用是明显的。

图20:该省第一个拆旁路挡板的机组。我也力主拆。现在,敢不敢领个先:排放指标超标自动降负荷,达到一定的定值或时限,跳机。(当然,最近不行,最近要保电。)

图21:原来的开窗的痕迹。西晒太阳很厉害。小空调不起作用的,遮荫效果更好。实事求是有个前提:把脚印留在班组,把脚印留在现场。

图22:内漏。总是做得不好。屁事干涉精力太多,是主要的间接原因。

图23:对于低省,我是多少有点腹诽,所以一向不热心。另外,风机还是侧进风好,至少消音器掉落,扫坏叶片的概率大大降低了。

图24:当地省院设计的。建筑物逃生通道,按照要求应该是有的。

图25:过桥。测试施工人员的。外委人员的素质是个大问题啊!

图26:这个小杆子干什么用的?说是碳刷小室负压大,开门时固定门用的。哈哈!恕我孤陋寡闻:)

还是那句话:因地制宜,开动脑筋。

哪有管不好的设备。用最好的方法,最低的成本,把它们管好。不能要么不干,要么推倒重来。

三人行,必有我师焉。

学习学习再学习,工作工作再工作。



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